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近日,隨著第102根爐管吊裝就位并焊接合格,滄州煉化制氫轉(zhuǎn)化爐材質(zhì)升級改造項目順利完成。
滄州煉化原有制氫轉(zhuǎn)化爐,采用烴類水蒸氣轉(zhuǎn)化法造氣和變壓吸附氫提純工藝。爐內(nèi)102根爐管通過加強接頭與上尾管連接,爐管內(nèi)介質(zhì)為焦化干氣、天然氣、氫氣、水蒸氣混合物。
在實際運行中,由于長時間高溫服役,爐管頂部加強接頭與上尾管連接焊縫出現(xiàn)過不同程度的應力松弛開裂,給安全平穩(wěn)運行造成一定影響。
針對這一問題,滄州煉化多次邀請系統(tǒng)內(nèi)專家進行討論研究,并赴兄弟企業(yè)調(diào)研。最終決定對制氫轉(zhuǎn)化爐進行材質(zhì)升級改造,將原先爐管頂部的760毫米管段,由低合金耐熱鋼材質(zhì)(P11)升級為高溫合金材質(zhì)(HP40Nb);將原先熱鍛用非調(diào)質(zhì)鋼材質(zhì)(F11)的加強接頭更換為不銹鋼材質(zhì)(TP321)。
材質(zhì)升級后,爐管加強管接頭與上尾管屬于同種材質(zhì),所以焊接性能更好,可靠性更高,防止出現(xiàn)焊接殘余應力。同時對底部5根集合管一并更換。
此外,由于環(huán)保要求越來越嚴格,原有制氫轉(zhuǎn)化爐燃燒器已無法滿足正常生產(chǎn)的環(huán)保要求,在本次材質(zhì)升級改造中將原有51臺燃燒器全部更換為低氮燃燒器,并對爐內(nèi)部分襯里進行修復。
由于整個施工僅有22天,時間緊、任務重、施工難度大,滄州煉化多次與廠家溝通協(xié)調(diào),將材料提前運至施工現(xiàn)場,提前驗收。與此同時,保溫、架設等工作也提前展開,為爐管、燃燒器的更換安裝做好充足的準備。
在整個施工過程中,滄州煉化嚴把施工安全、質(zhì)量關口,煉油二部作為屬地單位,和監(jiān)理公司一道全程派專人盯在現(xiàn)場。在舊爐管切割、吊裝過程中,提前和施工隊伍交底,告知作業(yè)過程中可能存在的風險和問題,同時強化安全監(jiān)護。新爐管安裝過程中,提醒施工隊伍對爐管和上尾管進行保護,防止出現(xiàn)磕碰變形。
為了確保焊接質(zhì)量,他們圍繞焊材是否正確、焊接電流是否達標,以及風速、氣溫是否合適等和質(zhì)量密切相關的要素,進行嚴格檢查和全過程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
由于嚴格的質(zhì)量管控,經(jīng)探傷檢驗,206道主要焊口,一次合格率達到****。最終,該公司提前4天完成升級改造任務。
來源:中國石化新聞網(wǎng)(張元旺)
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